郭锦还:让理论和实践互通
他获得过一次公司科协项目一等奖,两次公司焦点课题一等奖;他获得过阿米巴/OEE评比金牛奖,又被评为造纸高级工(三级);他是公司优秀团员,又是年度先进工作者;他就是今天的主人公——郭锦还。
《景兴报》:作为一名科班出身的造纸工作者,请谈一下你的工作经历?
郭锦还:研究生毕业后,我于2023年7月4日进入景兴,成为公司大家庭中的一份子。起初三个月在PM10进行倒班工作,熟悉每个岗位的工作流程,涉及制浆DCS、造纸湿部、造纸DCS、造纸卷取等岗位;10月开始,我跟随师傅学习技术员工作内容,熟悉工艺管理。2024年1月正式成为一名技术员独立顶岗,一直工作至今。期间还接手PM10阿米巴与OEE推行工作半年时间。
《景兴报》:请与大家分享一下,工作期间你有哪些印象深刻的事情?
郭锦还:我很幸运,进入公司后就一直与造纸打交道,并参与到科协项目和焦点课题的工作中。通过轮岗实践,我对书本知识有了更为清晰的认知,尤其是在参与部分产品木浆比例优化过程中,实现从56%降到0%的突破,让我体会到“变不可能为可能”的意义。这既是对造纸工艺的深入探究,也是打破常规思维的生动实践。为了用好用足公司的马来西亚再生纤维浆(简称“景马浆”),作为技术人员必须全流程审视原有的工艺方案,通过面层全部使用“景马浆”后,可以停用水力清渣机、杂质分离机等;同时由于“景马浆”杂质少,不仅能降低AOCC线电能单耗、稳定面层浆料质量,还能将粗筛尾浆回流至碎浆机,减少排到OCC的量,从而提高“景马浆”利用率。另外,木浆比例优化后,面层采用单盘磨方式磨浆,多出的盘磨用于磨AOCC浆料补充至衬底中,从而降低衬底磨浆压力,降低游离度,提高指标,进一步降低“景马浆”用量成本。随着工艺的优化调整,为停用热分散又创造新条件……在接手阿米巴推行干事期间,我配合机台推进对成本的细化分析,深度参与SMED、能耗桥项目。通过老师的指点,我提交多个亮点,创建多种适用于PM10的成本分析工具,如原料月报中增加扣除单价影响表格等。
《景兴报》:一路走来,谈谈你在公司获得哪些成长?
郭锦还:唯有向下扎根,方能向上而生。读完《向上而生——奋进时代的景兴纸业》我深受启发,也更加坚定我的选择。在这里,我参加过基层管理理念培训班,学习后我从事技术管理工作的思路更清晰;在这里,我参加过企业文化培训和军训,再次体会到团队作战的重要性;在这里,我担任过培训讲师,为同事们讲解《PM10淀粉制备系统》;在这里,我作为飞跃圈的一名圈员,通过参加《减少UJ改产SJ进料时间》,熟悉QC七大手法……业余时间,爱打羽毛球的我也结识一些志同道合的朋友,并获得公司“混合双打羽毛球”三等奖。通过对工作实践的总结梳理,2024年12月份在《中华纸业》发表论文《酶解淀粉表面施胶工艺对箱板纸物理性能影响的研究》。点点滴滴的变化,见证着我的成长,我也必将在造纸领域继续发挥自己的一份微薄力量。
