树目标 学标杆 攻难关
2025年,造纸一部积极响应公司“降本年”号召,全面开展开源节流、创新降本工作。通过不懈努力,三台纸机在产量提升、成本降低等方面业绩显著。
奋斗达目标 精益促改进
2025年初,部门内部制定降本目标:纸机抄造成本降低100元/吨纸以上。为实现其目标,部门从制浆、抄纸、复卷三个工序梳理关键工艺控制点,紧紧围绕提高台时产量、降低各项单耗目标,不断优化提升及改进,今年1~11月产量同比去年同期提升4.47%,电耗降低49度/吨纸,抄造成本降低163元/吨纸,完成年度降本目标。
向标杆学习 与优秀靠拢
TM1主导产品餐巾纸、全印花餐巾纸。今年,部门重点针对15克以下餐巾纸的生产效率进行改善,车速提升50~100m/min。经过不断地质量改进,面对餐巾纸行业存在的质量共性问题,如原纸偏软、容易缠绕压花辊、印刷错位等,部门通过竞品分析、客户走访,逐一攻克解决。公司的餐巾纸、全印花餐巾纸已成为生活用纸行业餐巾纸标杆产品,尤其是今年四季度订单激增,效益显著。
今年4月,公司与行业优秀企业合作,TM2生产OEM原纸。试生产期间,双方技术人员深入交流,特别是在高浓打浆工艺方面进行重点研讨。结合产品质量要求及TM2生产实际不断改进优化工艺及参数,纸机车速由试产1500m/min提升至1700m/min,生产正常稳定,工艺达标,原纸质量得到OEM客户肯定。
提升主动性 难点做攻关
全员积极参与“微创新细降本”活动,提升工作主动性。针对TM2存在的蒸汽单耗高、烘缸容易积水影响生产效率和成本问题,部门通过适度降低成浆叩解度、减小流浆箱唇口开度、提高真空托辊线压力、汽罩加热由新鲜蒸汽改为循环闪蒸汽等措施,实现蒸汽单耗降低0.2吨/吨纸。下一步计划2026年2月进行蒸汽系统技改解决烘缸压差大问题,蒸汽单耗预估再降低0.15吨/吨纸。
作为生产部门,直面问题、解决问题是管理的基本要求,也是提升业绩的正确态度。让我们全员参与、持之以恒!
