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勤钻研 出成效 |
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编者按:“方法总比困难多”。生产过程中出现问题并不可怕,只要员工充分利用集体的智慧,树立思考问题、解决问题的心态,那么所有难题都将迎刃而解。
(一)
冷凝水泵故障频繁一直困扰着装备部的每一位员工。根据统计,今年1-2月份,已出现故障达十次以上,主要是机械密封处出现漏水,并且每次维修成本也较高。
针对上述情况,通过开讨论会,发动每位员工进行要因分析,最后进行筛选和论证,得出造成冷凝水泵故障频繁的原因主要有以下几个方面:1.由于以前不是同一厂家购买机械密封,导致同规格机械密封尺寸不一致,且机械密封也存在质量问题(主要是接触面不耐磨)。2.频繁修理冷凝水泵和频繁加工主轴和机械密封座,导致现有尺寸和原始尺寸间已经存在一定的差异。3.控制室对冷凝水泵设定的停泵液位是10%,液位太低,如果控制机构或执行机构反应不灵敏,很可能把液位抽干,这样会造成泵的气蚀,缩短使用寿命。
针对上述主要原因,制定了以下对策:1.对库存的机械密封进行整理,统一尺寸,并联系厂家进行确认,使用质量好的机械密封。2.购买一台新泵,确定原始尺寸,并对现有的泵进行尺寸确认和校正,使其尽量达到原有尺寸。3.将冷凝水泵的停泵液位设为20%,减少气蚀的产生。
通过以上对策的逐步实施,近段时间冷凝水泵的故障明显地减少了,3-4 月份故障次数比1-2 月份减少了60%以上,我们的努力取得了很好的回报!(■造纸二部:朱叶华)
(二)
开机以来,制浆段一段低浓重质除砂器堵塞一直影响正常生产。由于该除砂器为封闭式,正常开机时无法打开清理,每次计划停机打开时基本上已堵塞三分之一。一旦发生堵塞后,影响除砂效果,加快后段工序设备磨损,成浆质量下降。
随着10 号机产量逐年提高,制浆段已经超负荷运转,低浓重质除砂器堵塞变得更加严重,成为影响产量、质量的难点。经过生产部、装备部、品技部多方人员的探讨,最终确定原因为进口压力低引起堵塞。
随后,一系列措施展开:通过检查浆泵无问题后,决定拆除进口气动阀门,更换新管道(该阀门和管道较细),一段进口压力提高至250kpa(原先220kpa),进口浓度下降至1.2%(原先1.4%)。经实践验证,堵塞现象明显减少,现在每次计划停机打开对其检查时发现基本上堵塞20 只左右除砂器(共270 只,约7.4%)。
通过本次调整,不仅解决了除砂器的堵塞,后段工序压力筛也避免了堵塞,盘磨磨片磨损慢了,而且大大降低了操作工的劳动强度,同时提高了浆料质量(原纸面板点子明显减少)。(■造纸二部:方强)
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