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提高制浆产量 降低电能单耗
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80T/D制浆线受1号浆泵(TWZB200—150—250,流量经计算在200m3/h)的限制,2号池经常抽空,而1号池满池引起碎浆机每班要停40分钟左右,这样每班有4吨左右产量还可再度挖掘;此外,杂质分离机泵易堵,每班都要拆泵。因为ZBJ3型泵泵叶小,抽杂质分离机里的浆料杂质又多,影响了杂质分离机使用效率,引起碎浆浓度低,最终影响产量。
通过现场论证和分析,具体采取如下措施:1)杂质分离机抽浆泵ZBJ3改为ZBJ11型,避免堵塞;2)把杂质分离机泵出浆管通到2号浆泵入口处,随后经过CS900粗筛,排重杂质,这样不会影响成浆质量及引起对设备的损伤。
经过实践检验:1)通过改泵后,提高了杂质分离机使用效率,最终提高碎浆浓度,提高台时产量;2)出浆管通到2号池后,ZBJ11型流量为40m3/h,按进浆和清洗排渣时间各占一半计,那么每小时可以有20m3的量可以抽到2号池,突破了1号浆泵的限制。若碎浆浓度按2.0~2.5%计算,每天可增加产量9~12吨;3)通过技改后,80T浆线产能提高16%,电能单耗在原有基础上下降9.40%;4)按5号机现有产量(3300吨/月)计算,每月可节约66000度电,按每度0.58元计算,每月节约38280元。若造纸段产量提高后,造纸单耗、设备折旧和管理费用均会有所下降。(■宋增良)
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